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    高污染化工企業(yè)如何處理有機廢氣

    時間 : 2021-10-22 13:47:38 閱讀 : 111
    化工企業(yè)是中國工業(yè)的重要組成部分,但化工企業(yè)也是高污染行業(yè)之一。企業(yè)生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量有機廢氣,對環(huán)境造成很大危害?;て髽I(yè) 廢氣治理工程也在有序進行。目前,精科儀器在有機廢氣處理方面也取得了許多成功案例。對于菏澤地區(qū)化工企業(yè)有機廢氣的處理,精科儀器還列舉了一些處理有機廢氣的經(jīng)典廢氣處理案例,并說明了有機廢氣處理中特殊成分的處理。江蘇專業(yè)化工企業(yè)從事分散劑、乳化劑和復合油相產(chǎn)品的生產(chǎn),現(xiàn)已形成8000噸分散劑、4000噸乳化劑和4000噸乳化復合油相產(chǎn)品的年生產(chǎn)規(guī)模。本項目工藝廢氣主要包括烷基化反應過程中產(chǎn)生的氯化氫和氯氣、水環(huán)真空泵尾氣等。雖然每個車間都配備了相應的廢氣處理設(shè)施,但仍難以達到現(xiàn)行的空氣污染排放標準,因此有必要進一步控制企業(yè)的廢氣排放。

    1企業(yè)廢氣處理現(xiàn)狀家企業(yè)目前有兩個生產(chǎn)車間,其中一個車間主要生產(chǎn)乳化劑和乳化復合油相,另一個車間主要生產(chǎn)分散劑。乳化劑采用兩步法制得,山梨醇醚化反應和油酸酯化反應在同一個反應釜中進行,通過調(diào)節(jié)催化劑的加入時間來調(diào)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量。在乳化復合油相的生產(chǎn)中,將復合蠟、氯化石蠟和乳化劑按一定比例加入反應釜中,在一定溫度下加熱攪拌,z終得到成品。分散劑產(chǎn)品的生產(chǎn)過程包括烷基化反應、胺化反應和過濾處理等幾個過程。

    根據(jù)生產(chǎn)工藝,對各車間現(xiàn)有的廢氣排放和處理技術(shù)進行分析。各車間的廢氣排放和現(xiàn)有處理狀況如下:車間1為乳化劑和乳化復合油相生產(chǎn)車間。廢氣處理系統(tǒng)中廢氣的主要來源包括真空泵廢氣和反應釜廢氣。真空泵廢氣和反應釜排氣的處理措施是收集并接入“一級活性炭吸附罐”進行處理,然后通過15m高的排氣筒排出。1號車間總收集氣量為1200 m3/h,由于該車間油酸廢氣濃度高,僅通過活性炭吸附難以達到排放標準,更換周期短,系統(tǒng)運行成本高,處理工藝需要改進。車間1原有廢氣處理工藝流程見圖1。

    車間2是分散劑生產(chǎn)車間。廢氣處理系統(tǒng)的廢氣主要有兩種來源:真空泵尾氣反應釜的廢氣。真空泵廢氣和反應釜廢氣被收集并連接到“初級活性炭吸附罐”進行處理,然后通過15m高的排氣筒排出。2號車間廢氣主要成分為馬來酸酐,總收集氣量為1000m3/h,該車間現(xiàn)有處理工藝為“一級活性炭吸附”處理工藝,活性炭吸附罐基本滿足廢氣處理標準要求。 

    2廢氣整治方案

    根據(jù)對企業(yè)廢氣收集現(xiàn)狀的調(diào)查,企業(yè)廢氣處理中存在的主要問題是:反應釜排氣管廢氣收集管道與處理設(shè)備沒有連接,直接排放,污染嚴重;復合油相生產(chǎn)的清潔生產(chǎn)水平有待進一步提高,熔蠟罐和產(chǎn)品固化方法相對落后。分散劑生產(chǎn)過程中采用板框壓濾機進行固液分離,過程中沒有有組織的廢氣逸出。企業(yè)廢氣收集現(xiàn)狀、問題及整改方案總結(jié)見表1。

    此外,鑒于車間現(xiàn)有的處理技術(shù)使廢氣難以達到排放標準,參照類似的成功廢氣處理案例,新增了一套紫外線光解氧化設(shè)備。該設(shè)備主要用于降解和氧化廢氣中的有機氣體,然后通過活性炭吸附達到排放標準。整改后的工藝流程見圖2。

    化工企業(yè)處理有機廢氣后,分散劑、復合油等化工產(chǎn)品生產(chǎn)中有機廢氣的污染大大減少。企業(yè)有機廢氣的處理也達到了有機廢氣的排放標準和減排目標。該化工企業(yè)的成功案例具有很大的參考價值,給化工企業(yè)有機廢氣處理帶來了很大的信心。廢氣處理方案具有很大的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。目前, 加大了對長江流域化工企業(yè)有機廢氣的治理力度。更多的化工企業(yè)應該重視有機廢氣的處理。

    標簽 :
    標題:高污染化工企業(yè)如何處理有機廢氣
    網(wǎng)址:http://www.hzktqly.com/a/1191.html
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